Kosten/Qualität

Das Unternehmen

Mittelstand Industrie – hochwertige Sanitärkeramik

Die Aufgabe

Kostenreduktion im Fertigungsprozeß bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktqualität

Die Umsetzung

  1. Prozessanalyse mit Geschäftsleitung und Prozesseignern

  2. Definition und Umsetzung folgender Maßnahmen:
  • Schaffung Prozeßverbesserungsteam; Einführung des dynamischen Projektmanagements zur sukzessiven Fehleranalyse und -abstellung mit System
  • Q-Methode: „Parameterversuchsdesign nach Dr. Taguchi – Robuste Produkte“
  • Durchführung der Taguchi-Tests und Implementierung der Maßnahmen mit parallelem Coaching der Werksleitung, der Projektleitung und ausgewählter Bereichsleiter

Die Ergebnisse

Kostensenkung

  • Einsparung eines fünfstelligen Betrages im Bereich der Fertigungskosten (Rohstoffeinsparung, Verlustsenkung bei Fertigung und Senkung Fehlernacharbeits-/ Reklamationskosten)
  • Anpassung von Personalkosten an die Qualitätsentwicklung

Qualitätssteigerung

  • Erhöhung der Qualitätsausbeute um 15%
  • Erhöhung der Zulieferqualität von Rohstoffkomponenten

Stärkung der Unternehmenskultur

  • Projektbeteiligung von ca. 20% der Unternehmens-Mitarbeiter in den verschiedenen Arbeitsphasen
  • Stärkung des Qualitäts- und Kostenbewußtseins der mittleren Führungskräfteebene 

 

AKTUELL

1994-2024 - 30 Jahre praktische rt-KundenPartnerschaft

1. Erfolgreiches QMS-/UMS-Überwachungsaudit (ohne Abweichungen) - dank rt-Coachings des Führungs-Teams bei Semiconductor-Kunden

2. Erstmals zweistellige Auftragsanzahl als externer Leitender (bzw. Co-) Auditor für QMS- und UMS-Zertifizierungsverfahren

3. Qualifizierungsmaßnahmen für Umwelt-/Nachhaltigkeitsmanager und Coaching zur UMS-Implementierung durch rt in Georgien (geplant 2024-2026)